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聯(lián)大做強,讓煤機維修“高質(zhì)低價”
采煤機是井下綜合機械化生產(chǎn)的主角。近年來,隨著綜采機械化水平的提高和采煤機的大型化、先進化,采煤機的維修量越來越大。
采訪中,記者了解到,在近幾年的實踐中,焦煤集團礦井負責(zé)生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)越來越體會到采煤機維修給生產(chǎn)帶來的“痛”:無論是臨時維修還是到期檢修,礦井、區(qū)域機修廠往往因為技術(shù)或檢測設(shè)備原因,顯得“力不從心”,返回原廠家維修,則因運輸距離遠、排隊待修時間長等,礦上急需生產(chǎn)“耗”不起。尤其是2016年底煤炭市場回暖以來,采煤機需求量激增,國內(nèi)大型煤機生產(chǎn)廠家產(chǎn)能早已全部占滿,加班加點整機生產(chǎn)都做不完,維修就更顧不上了。
煤機設(shè)備的痛點就是演風(fēng)公司的發(fā)力點。經(jīng)過多方位考察和多次磋商,2018年6月,演風(fēng)公司與國內(nèi)采煤機行業(yè)的龍頭企業(yè)——天地科技股份有限公司上海分公司(簡稱上海天地科技)簽署了《采煤機大修技術(shù)指導(dǎo)協(xié)議》和《技術(shù)服務(wù)合同》,由上海天地科技委派維修技術(shù)人員常駐演風(fēng)公司,為采煤機維修提供技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù),并優(yōu)先供應(yīng)相關(guān)配件,演風(fēng)公司則負責(zé)提供場地、設(shè)備、人員對周邊的采煤機進行維修。
聯(lián)大做強,實現(xiàn)雙贏。上海天地科技拓展了維修業(yè)務(wù)范圍,演風(fēng)公司則借助合作方的技術(shù)力量,鍛煉了自己的隊伍,用好了自己的優(yōu)勢。
“以前采煤機返回原廠家維修,來回路上運輸、到廠家后排隊、等待配件修理動輒就得三個月,而現(xiàn)在由我們公司維修,一是合作方配件供應(yīng)及時,二是我們工人加班加點干,一臺采煤機基本上都是二十天左右就可以修好交付了?!毖蒿L(fēng)公司總經(jīng)理楊偉對記者說。
今年8月15日,趙固一礦一臺MG300-700型采煤機不能運轉(zhuǎn),送到了演風(fēng)公司,由于井下生產(chǎn)急用,只給了10天工期。演風(fēng)公司迅速行動,經(jīng)聯(lián)系,一部分配件上海天地科技在山西靈石的倉庫有,連夜派人帶車去??;另一部分配件只有上海公司有,馬上請求對方發(fā)航空件,并卡準時間派人到新鄭機場接貨。檢查、調(diào)配、維修、檢測各個工序協(xié)調(diào)進行,管理人員、技術(shù)人員、維修人員馬不停蹄晝夜輪替。經(jīng)過努力,這場特殊的戰(zhàn)斗歷時9天結(jié)束,使得采煤機及時運往礦上投入生產(chǎn)。
維修迅速,質(zhì)量過關(guān),演風(fēng)公司努力在價格上更低些。以上述為趙固一礦維修的MG300-700采煤機為例,如果返回廠家維修,時間長耽誤生產(chǎn)不說,費用約100萬元,而演風(fēng)公司這次維修,僅用時9天,費用不到70萬元,性能完全符合上海天地科技出廠標準,維修費用卻減少了30%。
為滿足維修業(yè)務(wù)增長需要,2018年以來,演風(fēng)公司先后投資700多萬元,新建和擴建了5000多平方米的標準化整修車間、除銹車間和組裝車間,購進了大扭矩拆裝機、600噸壓力機、30萬牛米扭矩檢測臺等大型維修檢測設(shè)備。
“以前采煤機修好后,扭矩檢測還必須到上海,現(xiàn)在整機試驗我們自己完全都能做,這也為進一步降低維修成本提供了空間?!毖蒿L(fēng)公司銷售部部長陳仁飛介紹說。
今年8月份,演風(fēng)公司與鄭煤機速達公司正式簽署液壓支架合作維修協(xié)議。隨著與上海天地科技、鄭煤機這兩大國內(nèi)生產(chǎn)采煤機巨頭企業(yè)的成功合作,以及自身技術(shù)隊伍日益成熟,演風(fēng)公司目前已形成了全面服務(wù)井下大型設(shè)備的維修能力,為周邊尤其是焦煤集團內(nèi)部單位提供更加優(yōu)質(zhì)的維修服務(wù)。
外引內(nèi)強,助報廢油泵“起死回生”
搞煤礦生產(chǎn)的人都知道,油泵和油馬達是液壓系統(tǒng)中的重要組成元件,油泵相當于電力傳動中的發(fā)電機,油馬達相當于電動機,不僅用量多且使用頻率高。
多年來,油泵、油馬達以其精密性讓使用單位的維修人員“望而生畏”,在大家普遍的觀念里,這些東西壞了,只有一招——“換”!自己修,修不了,“打開都裝不上,更別提維修了”;外委修,不劃算,“維修費用跟換新的費用差不了多少?!?017年8月,焦煤集團供應(yīng)處曾經(jīng)做過一個統(tǒng)計,僅焦煤所屬各單位倉庫中損壞的油泵、油馬達,如果全部換新得需要數(shù)千萬元。
如果能修好,它們就是資產(chǎn),否則只能是廢品。當時的供應(yīng)處負責(zé)人找到演風(fēng)公司,鄭重交給他們一個課題:“你們?nèi)タ疾煲幌?,看看這東西到底咱能不能修?”
接到這個任務(wù)后,演風(fēng)公司立即行動:選派有液壓維修經(jīng)驗的技術(shù)人員外出學(xué)習(xí),考察油泵、油馬達維修所需設(shè)備,積極聯(lián)系設(shè)備配件供貨渠道。三個月后,修理技術(shù)帶回來了,維修設(shè)備買回來了,配件渠道聯(lián)系好了,演風(fēng)公司向供應(yīng)處回復(fù):“我們能修!”
為保證油泵、油馬達的修理質(zhì)量,演風(fēng)公司特別在生產(chǎn)廠家定制了一套全自動化油泵、油馬達檢測臺?!拔覀冞@個檢測臺目前在國內(nèi)屬于先進水平,送檢件一經(jīng)上了檢測臺,所有檢測參數(shù)自動生成并打印出報告,不可更改?!毖蒿L(fēng)公司質(zhì)檢部部長王建平對記者說。
2017年12月,供應(yīng)處從趙固二礦拉來一臺A11VO260型廢舊油泵,送到演風(fēng)公司維修車間,想以此檢驗一下他們的修理效果。隨后的幾天里,演風(fēng)公司技術(shù)人員在先進的無塵油泵、油馬達修理裝配車間,經(jīng)過拆卸、修理,進行跑合試驗、滿載試驗、超載試驗,以及排量、壓力、切斷壓力、恒功率、初始壓力等調(diào)整后,上檢測臺檢測,修好的油泵性能完全達標。這臺價值20多萬元的德國進口油泵,就這樣在他們手中“起死回生”,且維修費用只有4萬多元,僅是新購油泵價格的約20%。以此為起點,演風(fēng)公司精密液壓裝備維修檢測中心正式成立。
質(zhì)量要可靠,服務(wù)更得到家。為了更好的服務(wù)礦井安全生產(chǎn),演風(fēng)公司還想用戶之所想,急用戶之所急,為自己維修過的油泵、油馬達特別加上了一項“增值服務(wù)”:只要礦上需要,不管什么時間,一個電話,隨叫隨到,免費派技術(shù)人員到現(xiàn)場對油泵、油馬達進行小問題處理與調(diào)試。
據(jù)統(tǒng)計,兩年來,演風(fēng)公司共為焦煤集團生產(chǎn)礦井及外部單位礦井修理好油泵、油馬達超過160臺,使這些原值數(shù)萬元的國產(chǎn)以及動輒二三十萬元的進口油泵、油馬達,從過去的幾近報廢閑置,到現(xiàn)在的“重新上崗”,繼續(xù)為礦井安全生產(chǎn)聽命效力、貢獻力量。
貼身研發(fā),為安全生產(chǎn)“私人定制”
煤礦作業(yè)面對的情況多種多樣,既需要標準化的大型設(shè)備,也常常需要個性化的設(shè)備來滿足特殊情況需要。
“從2007年公司成立的時候,我們就把研發(fā)煤礦安全生產(chǎn)設(shè)備作為企業(yè)的核心競爭力。”演風(fēng)公司技術(shù)部部長毋揚介紹說,“一方面,我們和煤礦在一塊,對煤礦的問題和需求能及時掌握;另一方面我們就是煤礦人,能夠隨時跟班下井,觀察、研發(fā)、實驗、改進??傊?,就是礦井生產(chǎn)需要啥、安全需要啥,我們就研發(fā)啥。”
創(chuàng)新,是融入演風(fēng)公司血液的基因。12年來,憑借緊貼一線、快速研發(fā)、突出實用的優(yōu)勢,演風(fēng)公司把自己打造成了建在井口的實驗基地,為煤礦安全生產(chǎn)做設(shè)備的“私人定制”。礦上有修復(fù)鉆頭的需要,他們就研究了鉆頭修復(fù)技術(shù);礦上需要為風(fēng)機消音,他們研發(fā)了風(fēng)機消音裝置,并在多個礦井使用;為了解決瓦斯打鉆著火的問題,他們就研制了“礦用打鉆防著火安全保護裝置”,作為科技創(chuàng)新成果受到焦煤集團和河南能源表彰。
2018年以來,隨著一次成巷技術(shù)在趙固礦區(qū)的應(yīng)用,巷道掘進速度明顯加快,而與之相應(yīng)的深井高應(yīng)力煤層大巷底板加固的推進速度也要求隨之提高。
據(jù)趙固一礦技術(shù)人員介紹,當時該礦井下打設(shè)錨索、錨桿采用的鉆機為ZLJ-250型煤礦用坑道鉆機,每次固定好鉆機只能打設(shè)一個孔,工人在施工過程中需要頻繁移動鉆機、固定鉆機,平均每班只能打設(shè)4根錨索。工作效率低、勞動強度高,且安全系數(shù)低,嚴重制約掘進生產(chǎn)進度。
為了解決這個問題,2018年10月7日,焦煤集團黨委書記、董事長楊建增來到演風(fēng)公司并下達命令:“這個問題將是趙固礦區(qū)今后長期面臨的一個難題。它不解決,不僅我們的先進掘進優(yōu)勢發(fā)揮不出來,還會嚴重影響礦井生產(chǎn)接替。你們要把它作為一個專門課題來攻關(guān),盡快突破!”
演風(fēng)公司欣然領(lǐng)命,技術(shù)人員立刻奔赴趙固一礦井下,了解底板打鉆參數(shù)要求,詢問一線職工期望,和礦上技術(shù)人員反復(fù)研討設(shè)計方案的優(yōu)劣。
在新鉆機的研發(fā)過程中,演風(fēng)公司技術(shù)人員查閱了大量科技資料,進行了幾百次的數(shù)據(jù)校驗。而更多的時候,是面對技術(shù)難題的廢薪忘食和苦苦探索……
經(jīng)過近6個月的不懈努力和艱苦攻關(guān),演風(fēng)公司技術(shù)人員成功破解了多個技術(shù)難題,在通過50多次的井下工業(yè)性試驗后,今年3月中旬,履帶式全液壓遙控鉆機橫空出世。
新鉆機是根據(jù)趙固一礦井下巷道地質(zhì)條件及煤巖硬度情況研發(fā)設(shè)計的“個性化”底板孔施工鉆機,采用全液壓控制。該鉆機遙控操作,實現(xiàn)人機分離,大大提高了安全系數(shù),履帶行走,極大方便了鉆機移動,降低了勞動強度。同時,新鉆機自帶的前臂旋轉(zhuǎn)機構(gòu)和伸縮裝置,可實現(xiàn)一次移鉆、穩(wěn)鉆、打多個底板孔,與老鉆機相比大大減少了作業(yè)循環(huán)步驟。
從趙固一礦今年近幾個月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,履帶式全液壓智能遙控鉆機在該礦北翼回風(fēng)大巷(東)投入使用后,一臺鉆機每班2人平均可打設(shè)鳥籠錨索8~10根,較之前使用的ZLJ-250型煤礦用坑道鉆機平均每班5人打4根鳥籠錨索,工效至少是原來的5倍,實現(xiàn)了打鉆工效質(zhì)的飛躍。
今年2月,演風(fēng)公司又根據(jù)趙固二礦的實際需要,對該礦履帶式底板孔智能遙控鉆機進行了升級改進,使用后取得了良好的打鉆效果,受到礦上和職工的普遍歡迎。
創(chuàng)新無止境。近幾年,演風(fēng)公司先后完成科技創(chuàng)新60多項,其中9項獲國家專利,7項填補全國煤炭行業(yè)空白。演風(fēng)公司靠創(chuàng)新走到了今天,更會以創(chuàng)新贏得明天。目前,針對焦煤集團瓦斯治理的需要和焦煤集團領(lǐng)導(dǎo)“多打鉆、打好鉆”的要求,演風(fēng)公司新研發(fā)的能實時測量隨鉆軌跡測量系統(tǒng)即將誕生。并且,演風(fēng)公司近期研制的新型激光甲烷傳感器、礦用多功能控制箱等6種產(chǎn)品,日前已順利獲得了國家礦用產(chǎn)品煤安標志。
“演風(fēng)公司之所以能夠取得一些成績,這是與焦煤集團領(lǐng)導(dǎo)、焦煤各職能部室和生產(chǎn)礦井的大力支持分不開的。服務(wù)煤礦、服務(wù)焦煤是我們的企業(yè)使命,今后我們會盡努力為焦煤集團煤礦設(shè)備提供更加貼心、周到的服務(wù)。”采訪結(jié)束時,楊偉目光堅定地對記者說。